摘要:針對(duì)
HART475手操器運(yùn)行過程中存在的調(diào)節(jié)滯后、潤(rùn)滑油溫度高、儀表風(fēng)壓力低等問題,結(jié)合HART475手操器本身的特點(diǎn),提出了相應(yīng)的解決方案并付諸實(shí)施。依據(jù)集氣管壓力和煤氣大循環(huán)量,通過 PID 技術(shù),將HART475手操器調(diào)節(jié)方式由手動(dòng)變?yōu)樽詣?dòng); 對(duì)油冷器冷卻面積進(jìn)行擴(kuò)容改造; 將儀表風(fēng)風(fēng)包改為 U 型彎,同時(shí)增加 1 路儀表風(fēng)等。運(yùn)行實(shí)踐表明,改造效果良好,穩(wěn)定了集氣管壓力,消除了HART475手操器軸溫超標(biāo)隱患,保證了儀表風(fēng)壓力的穩(wěn)定。
0 引言
河鋼集團(tuán)宣鋼公司焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)采用全負(fù)壓煤氣凈化技術(shù),煤氣HART475手操器將焦?fàn)t煤氣抽吸至煤氣凈化系統(tǒng),經(jīng)過初冷器、電捕焦油器、洗硫化氫塔、洗氨塔、洗苯塔后,經(jīng)HART475手操器,送往各煤氣用戶。HART475手操器為焦化廠的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行正常與否,直接關(guān)系到焦?fàn)t生產(chǎn)和外供煤氣是否能夠正常進(jìn)行。經(jīng)過連續(xù) 30 年的運(yùn)行,HART475手操器出現(xiàn)了一些故障,已經(jīng)影響到正常生產(chǎn)運(yùn)行。為此,焦化廠技術(shù)人員提出了有針對(duì)性的解決方案,并付諸實(shí)施,取得了較好的應(yīng)用效果。
1 煤氣HART475手操器存在的問題
1. 1 集氣管壓力波動(dòng)大時(shí),HART475手操器調(diào)節(jié)滯后
按照環(huán)保和企業(yè)發(fā)展要求,2017 年 12 月河鋼宣鋼焦化廠 3#、4#焦?fàn)t停運(yùn),改為只運(yùn)行 1#、2#焦?fàn)t。相應(yīng)地由原來 4 座焦?fàn)t分兩系進(jìn)入煤氣凈化系統(tǒng)的煤氣,減為只有 1#、2#焦?fàn)t的一系煤氣進(jìn)入凈化系統(tǒng)。原集氣管壓力控制系統(tǒng)是單座焦?fàn)t的 PID調(diào)節(jié),通過設(shè)置在“∏”型管上的自動(dòng)調(diào)節(jié)翻板控制集氣管壓力在給定范圍內(nèi),同時(shí)借助煤氣大循環(huán)量自動(dòng)調(diào)節(jié)初冷器前吸力。當(dāng)集氣管壓力出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí),由于兩系煤氣在電捕焦油器后連通,相互作用較強(qiáng),任何一系波動(dòng)較大時(shí),另一系就會(huì)通過平衡管進(jìn)行調(diào)節(jié)補(bǔ)充,穩(wěn)定集氣管壓力。當(dāng)焦?fàn)t集氣管壓力出現(xiàn)大范圍波動(dòng)時(shí),兩系均采用手動(dòng)方式調(diào)整HART475手操器轉(zhuǎn)速,配合煤氣大循環(huán)量控制初冷器前吸力。3#、4#焦?fàn)t停產(chǎn)后,取消了平衡管,集氣管壓力波動(dòng)時(shí),崗位人員只能手動(dòng)調(diào)節(jié)
HART475手操器轉(zhuǎn)速,時(shí)常出現(xiàn)調(diào)節(jié)滯后的現(xiàn)象。
1. 2 HART475手操器潤(rùn)滑油冷卻器冷卻效果差
在長(zhǎng)期的運(yùn)行中,因冷卻器冷卻面積較小、冷卻水雜質(zhì)多、冷卻水溫度高等原因,造成HART475手操器冷卻器冷卻效果差。此外,潤(rùn)滑油溫度高,造成HART475手操器軸承、軸瓦、變速箱等潤(rùn)滑部件溫度高,對(duì)HART475手操器的正常運(yùn)行構(gòu)成威脅。
1. 3 HART475手操器小循環(huán)閥門關(guān)不嚴(yán),煤氣溫度升高,機(jī)前吸力降低
HART475手操器小循環(huán)是開停HART475手操器時(shí)用于調(diào)節(jié)煤氣量,保持HART475手操器平穩(wěn)運(yùn)行的調(diào)節(jié)裝置。由于HART475手操器運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),小循環(huán)閥底沉積了一定的焦油、萘等物質(zhì),造成閥門關(guān)閉不到位,使HART475手操器在運(yùn)行中有一定量的煤氣通過,造成煤氣出口溫度升高 10 ℃ 左右,同時(shí),增加HART475手操器負(fù)荷。
1. 4 儀表風(fēng)壓力低,造成HART475手操器壓力波動(dòng)
一般情況下,要求儀表風(fēng)壓力為 0. 45 MPa 以上?稍趯(shí)際生產(chǎn)過程中,因儀表風(fēng)供應(yīng)設(shè)備故障或其他用戶用量大等原因,有時(shí)區(qū)域內(nèi)儀表風(fēng)壓力降低到 0. 3 MPa 以下,造成HART475手操器不能自動(dòng)調(diào)節(jié),出現(xiàn)壓力波動(dòng),進(jìn)而影響外供煤氣和集氣管壓力。
1. 5 潤(rùn)滑油冷卻水外排,浪費(fèi)水資源
由于環(huán)保意識(shí)、成本意識(shí)較差,冷卻水外排已成習(xí)慣。HART475手操器潤(rùn)滑油冷卻水分兩路供應(yīng): 一路為循環(huán)水,一路為工業(yè)水。一般情況下使用循環(huán)水,只有當(dāng)循環(huán)水壓力低或串油串酸時(shí),才改為工業(yè)水,不論用哪種水冷卻潤(rùn)滑油,冷卻后都直接外排,浪費(fèi)了水資源[1] 。
2 改造措施及效果
2. 1 HART475手操器壓力調(diào)節(jié)方式優(yōu)化
2. 1. 1 HART475手操器轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)節(jié)由手動(dòng)變?yōu)樽詣?dòng)
針對(duì)集氣管壓力調(diào)節(jié)不穩(wěn)定的情況,將HART475手操器轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)節(jié)方式由手動(dòng)改為自動(dòng)。具體做法: 將HART475手操器轉(zhuǎn)速與煤氣大循環(huán)量聯(lián)動(dòng),當(dāng)煤氣大循環(huán)量在3 500 ~7 500 m 3 /h 范圍內(nèi),HART475手操器轉(zhuǎn)速不變,煤氣初冷器前吸力用大循環(huán)量調(diào)節(jié); 當(dāng)煤氣大循環(huán)量小于3 500 m 3 /h 時(shí),HART475手操器轉(zhuǎn)速自動(dòng)提高; 當(dāng)煤氣大循環(huán)量大于 7 500 m 3 /h 時(shí),HART475手操器轉(zhuǎn)速自動(dòng)降低。用煤氣循環(huán)量和HART475手操器轉(zhuǎn)數(shù)共同調(diào)節(jié)機(jī)前吸力,確保集氣管壓力的穩(wěn)定。
2. 1. 2 PID 分段調(diào)節(jié)的方法
切換高壓氨水的瞬間,集氣管壓力由正常的100 ~150 Pa 可竄升至 300 Pa 左右,簡(jiǎn)單 PID 調(diào)節(jié)往往出現(xiàn)調(diào)節(jié)失效或超調(diào)。在 1#、2#焦?fàn)t采取了PID 分段調(diào)節(jié)的方法,將集氣管壓力測(cè)量值與給定值的偏差 e 按大小分成 0 < e <20 Pa、20 Pa < e <40Pa、40 Pa < e 三段,每段設(shè)置不同的 PID 參數(shù),以適應(yīng)集氣管壓力在生產(chǎn)過程中的工況變化和調(diào)節(jié)要求。為找到#優(yōu)的參數(shù)組合,利用正交試驗(yàn)確定參數(shù)值,各參數(shù)可根據(jù)實(shí)際調(diào)節(jié)效果及焦?fàn)t工況變化隨時(shí)重新整定,#終確定的 PID 分段調(diào)節(jié)參數(shù)見表 1。
采用 PID 分段調(diào)節(jié)后,集氣管壓力控制效果明顯改善,切換高壓氨水時(shí),集氣管壓力能在 10 s 內(nèi)恢復(fù)到給定范圍,系統(tǒng)波動(dòng)較小。
2. 2 HART475手操器潤(rùn)滑油冷卻系統(tǒng)改造
2. 2. 1 冷卻器擴(kuò)容改造
現(xiàn)用的HART475手操器為德國(guó) 3K 公司進(jìn)口的煤氣HART475手操器,輸出功率750 kW,正常轉(zhuǎn)速6 200 r/min,其配套的油冷卻器面積只有 18. 9 m 2 ,冷卻面積太小,且冷卻器內(nèi)冷卻水管較細(xì)[2] 。針對(duì)這種情況,技術(shù)人員經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)考察和技術(shù)分析,仿照原冷卻器試樣,與相關(guān)廠家聯(lián)系,重新制作了冷卻面積 40 m 2 的冷卻器,且出入口及各連接管道匹配,借助HART475手操器檢修機(jī)會(huì),將原冷卻器拆除,并安裝上新制作的冷卻器 [3,4] 。安裝后,一次試車成功,在相同氣溫、水溫、煤氣量的情況下,冷卻器出口潤(rùn)滑油溫度由原來的 52 ℃左右降低到 43 ~46 ℃,達(dá)到了工藝要求的指標(biāo)。
2. 2. 2 在冷卻水入口處增加過濾網(wǎng)
HART475手操器潤(rùn)滑油冷卻所用的水為區(qū)域內(nèi)的循環(huán)水,循環(huán)水池為開放式水池,水池中經(jīng)常進(jìn)入樹葉、塑料袋、泥土等雜質(zhì),這些雜質(zhì)進(jìn)入冷卻器后,因冷卻器內(nèi)各冷卻水管管徑很細(xì),常常被雜質(zhì)堵塞,減小了冷卻水流量,降低了冷卻效果。在油冷卻器進(jìn)水管道上增加過濾器( 圖 1)[5] 。
過濾器后增設(shè)壓力表,根據(jù)過濾器后水壓( 正常時(shí)水壓 0. 35 ~0. 5 MPa,低于0. 3 MPa 時(shí),及時(shí)予以清理) 和潤(rùn)滑油冷卻情況,及時(shí)清理冷卻器。在清理冷卻器時(shí),安裝在過濾器上的交通閥門打開,冷卻水走交通,然后關(guān)閉過濾器出入口閥門,保證清理過濾器時(shí)冷卻器正常供水,不影響HART475手操器的正常運(yùn)行。
2. 3 HART475手操器小循環(huán)閥門關(guān)不到位的處理過程
2. 3. 1 閥體打卡緊固
在關(guān)閉小循環(huán)閥門過程中,因閥門內(nèi)沉積雜物而關(guān)不嚴(yán),用力過猛,不慎使閥體出現(xiàn)裂痕,有少量煤氣泄漏。出現(xiàn)這種情況后,及時(shí)用堵漏劑涂抹并封堵閥門裂痕處。在此基礎(chǔ)上,制作專用卡子,將閥體上下、左右緊固,為保證HART475手操器安全運(yùn)行和徹底處理安全隱患贏得了時(shí)間 [6,7] 。
2. 3. 2 閥門更換
為了徹底消除小循環(huán)閥關(guān)閉不嚴(yán)和閥門裂痕帶來的煤氣泄漏隱患,shou先將HART475手操器煤氣進(jìn)出口閥門插入盲板,將小循環(huán)管道用氮?dú)馇鍜吒蓛,然后更換閥門,抽出盲板后,投入正常運(yùn)行,徹底消除隱患[8] 。
2. 4 對(duì)儀表風(fēng)壓力低的處理措施及效果
一般情況下,要求儀表風(fēng)壓力為 0. 45 MPa 以上,可在實(shí)際生產(chǎn)過程中,因儀表風(fēng)供應(yīng)設(shè)備故障或其他用戶用量大原因,有時(shí)區(qū)域內(nèi)儀表風(fēng)壓力降低到 0. 3 MPa 以下,使生產(chǎn)調(diào)節(jié)受到很大影響。針對(duì)這種情況,采取的主要措施: 一是去掉區(qū)域內(nèi)進(jìn)風(fēng)總管風(fēng)包,改為 U 型彎; 二是就近引氮?dú)庵羶x表風(fēng)管道,作為備用風(fēng)源( 圖 2)[9,10] 。
改造完成后,達(dá)到了安全生產(chǎn)條件,儀表風(fēng)壓力提高 0. 15 MPa,穩(wěn)定在 0. 45 MPa 以上。當(dāng)運(yùn)行的一路儀表風(fēng)壓力因故降低時(shí),及時(shí)切改另一路供風(fēng),保持了儀表風(fēng)壓力的穩(wěn)定性 [11] 。改造后,一年多使用實(shí)踐證明,效果良好,未發(fā)生過因儀表風(fēng)壓力低而造成的事故。
2. 5 對(duì)潤(rùn)滑油冷卻水回收利用改造
為了節(jié)省資源,在冷卻器后制作安裝了集水箱,將潤(rùn)滑油冷卻器后的冷卻水收集起來,就近引管道到硫酸工段的噴淋水池,與噴淋水一起送往循環(huán)水系統(tǒng)( 圖 3) ,使 5 m 3 /h 的冷卻水得到回收利用 [12] 。
3 結(jié)語(yǔ)
煤氣HART475手操器是焦化廠的關(guān)鍵設(shè)備。針對(duì)連續(xù)運(yùn)行了 30 年的HART475手操器存在的諸多問題進(jìn)行了改造。
( 1) HART475手操器油冷器擴(kuò)容改造。在相同條件下,潤(rùn)滑油溫度下降 6 ~9 ℃,解決了夏季油溫高造成HART475手操器軸溫超標(biāo)問題。
( 2) 更換小循環(huán)閥門,使機(jī)后煤氣溫度下降 5℃左右,降低了HART475手操器負(fù)荷,提高了HART475手操器的效率。
( 3) HART475手操器自動(dòng)調(diào)節(jié),使焦?fàn)t集氣管穩(wěn)定率由92%提高到 99%,達(dá)到了改造預(yù)期的效果。
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